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軸承-電動機軸承聲音異常
  一台給水泵高壓(6kV)電動軸承機YKK400-2,功率450kW,轉速2975r/min。軸伸端用深溝柱NU3E222型軸承,非負荷端用深溝球6222型軸承。運行中軸伸端聲音尖銳刺耳,不像是電磁噪聲,也不像軸承缺油幹磨的聲音,噪聲持續約2min,然後間歇2min。


  軸承滾動體及滾道的微觀表曲是粗糙不平的,運動中會發生一定的沖擊,但這種沖擊産生的脈沖是高頻的,因而使用測振儀測量電動機運行的高頻幹擾的參數值比標准的大。深溝柱軸承與滾道的接觸較多,産生的高頻沖擊就大,而深溝球軸承與滾道的接觸是點,産生的高頻沖擊相對較小,因而本例的電動機可以使用深溝球軸承代替深溝柱軸承,解決設備出現的異響。

用測振儀(VA-80A)測出軸承的振動幅值爲0。021mm,聲響異常時,測得振動速度值爲53。6m/s,有時甚至達到97m/s,遠遠超過標准值28 m/s,且電流波動較大。

  由于軸伸端采用間隙配合,無法調整軸承的軸向定位尺寸。在檢修過程中發現內油蓋有不均勻的磨損痕迹,軸承有兩個深溝柱損傷。測量軸承、端蓋和內外擋油小蓋的定位尺寸,並經過計算,軸承的允許間隙爲0。7mm,當電動機的軸承溫度達到100℃,軸承的膨脹值約0。9mm,不能滿足電動機正常運行要求。多次更換深溝柱軸承後,電動機噪聲不僅沒有消失,而且異響周期變爲4min。

   故障分析與處理

  根據軸承的特點分析:由于電動機原來采用NU型深溝柱軸承,允許電動機軸向竄動。軸承內圈兩側有擋邊,外圈無擋邊,因此允許軸相對軸承雙向位移,可以承受軸熱膨脹引起的伸長。同時軸承的間隙相對深溝球軸承來說偏大,但軸承的受力爲線形,比深溝球軸承的點受力好。軸承運動軌迹不是一個圓形而是一個橢圓,這是由幹深溝柱(或深溝球)和滾道之間存在間隙,運行時受力的不同,使得運動軌迹成橢圓形。軸承的受力主要是在下部,對于深溝柱軸承其受力點爲一條直線,高速運轉中,由于軸承的間隙,受力點改變,受力運動軌迹變成抛物曲線形。

  給水泵電動機運行時主要受軸向力作用,且拖動的負載平穩,深溝柱軸承允許的徑向竄動必要性減弱,因此將前軸承更換爲深溝球軸承,軸承的間隙仍爲C3,約0。04mm,可以滿足運行要求。同時考慮軸承的膨脹,在擋油環小蓋處加一塊厚度約0。8mm墊片,克服來自于給水泵和軸承溫度升高引起的竄動。

  將深溝柱軸承更換爲深溝球軸承後,軸承異響消失。運行一段時間噪聲沒有再出現,測電動機的振動幅值爲0。013mm,加速度值爲2。8m/s2,帶負荷性能穩定,電流也沒有較大波動。

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